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煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)廠家分享-燃煤電廠空預(yù)器阻塞實(shí)例分析及解決方案

日期:2019-04-24 信息來源:本站

1、實(shí)例

某A電廠一臺(tái)300MW機(jī)組,SCR煙氣脫硝裝置反應(yīng)器采用“2+1”布置方式,進(jìn)行了超低排放改造,SCR設(shè)計(jì)入口NOx濃度為500mg/Nm3,出口濃度45mg/Nm3,脫硝效率>91%,目前SCR入口NOx濃度在400-670mg/Nm3之間。

超低排放改造后運(yùn)行大約一周時(shí)間,出現(xiàn)了如下情況。

情況a.空預(yù)器發(fā)生了堵塞,A側(cè)空預(yù)器壓差為2.34kPa,B側(cè)空預(yù)器壓差為1.49kPa,比原先的1.20kPa壓差分別高出1.14kPa和0.29kPa。

情況b.SCR出口NOx值A(chǔ)側(cè)儀表檢測結(jié)果為11mg/Nm3左右,B側(cè)儀表檢測結(jié)果為20mg/Nm3左右,而脫硫后煙囪出口測試值為40 mg/Nm3左右。

情況c.某電力研究院現(xiàn)場進(jìn)行了相關(guān)測試,檢測數(shù)值顯示SCR出口的NOx在10mg/Nm3-20mg/Nm3之間,與CEMS監(jiān)測的數(shù)值一致,同時(shí)氨逃逸表示數(shù)顯示在1.5-2.5ppm之間,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

2、試驗(yàn)過程及結(jié)果分析

發(fā)生如上情況后,廠里立即組織設(shè)備部、發(fā)電部等部門技術(shù)人員進(jìn)行了分析討論,脫硝投運(yùn)初期,出現(xiàn)該情況,一般由噴氨過量不均勻引起,一致同意開展調(diào)節(jié)噴氨閥門開度的試驗(yàn)。

試驗(yàn)前監(jiān)測數(shù)值畫面如下:

 

圖1 A、B側(cè)監(jiān)測畫面及閥門開度

QQ截圖20190424101203.jpg

圖2脫硫后出口NOx監(jiān)測畫面

廠里初步將噴氨閥門開度關(guān)小,監(jiān)測數(shù)值畫面如下:

QQ截圖20190424101218.jpg

圖3 A、B側(cè)監(jiān)測畫面及閥門開度

 

圖4脫硫后出口NOx監(jiān)測畫面

3、試驗(yàn)總結(jié)與分析

試驗(yàn)數(shù)據(jù)總結(jié)如下:

表2 試驗(yàn)數(shù)據(jù)

QQ截圖20190424101243.jpg

從上表數(shù)據(jù)可以分析:

(1).氨逃逸表測量不準(zhǔn)確:A側(cè)閥門開度由26.5%降到16.0%,脫硝效率由96.8%降到92.0%,但是氨逃逸只由0.332ppm降到0.168ppm。由計(jì)算可知,當(dāng)試驗(yàn)時(shí)的閥門開度降低到16.0%時(shí),脫硝效率依然能滿足性能保證要求,噴氨量為初始的60.3%,消耗了92%的NOx,而初始值的39.7%的氨量與4.8%(96.8%-92%)進(jìn)行了反應(yīng),明顯噴氨過量,噴氨閥門開度過大;

(2).脫硝反應(yīng)器出口NOx測試存在偏差和流場不均:脫硫后NOx數(shù)據(jù)較為真實(shí),與SCR反應(yīng)器出口的NOx偏差較大。煙氣經(jīng)過省煤器后的SCR反應(yīng)器、空氣預(yù)熱器、除塵器、脫硫裝置后,根據(jù)一般經(jīng)驗(yàn),脫硫裝置里面的噴淋液有輕微的脫硝作用,煙氣在經(jīng)過一系列裝置后混合地較為均勻,所以環(huán)保監(jiān)測單位都以煙囪出口處的NOx值作為氮氧化物(NOx)是否達(dá)標(biāo)排放的依據(jù)。

(3)噴氨量過大,多余的氨與三氧化硫生成硫酸氫銨,硫酸氫銨極易與飛灰粘結(jié),粘結(jié)在空預(yù)器元件上,阻塞空預(yù)器,造成空預(yù)器壓差增大。根據(jù)一般經(jīng)驗(yàn),硫酸氫銨是造成空預(yù)器阻塞的罪魁禍?zhǔn)祝鉀Q硫酸氫銨問題從硫酸氫銨的生成條件進(jìn)行分析。

為此提出了以下建議:

(1). 立即進(jìn)行噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),進(jìn)行CEMS儀表的檢查與標(biāo)定,調(diào)整噴氨格柵,調(diào)節(jié)噴氨量,防止出現(xiàn)噴氨噴嘴堵塞的情況;根據(jù)脫硝出口NOx分布情況,調(diào)整氨的分布,實(shí)現(xiàn)脫硝系統(tǒng)噴氨優(yōu)化,提高氨分布均勻性,促進(jìn)SCR反應(yīng),降低氨逃逸。同時(shí),氨逃逸表測量布置應(yīng)符合HJ/T-2007《固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》要求,安裝在煙道直管段,且煙氣成分分布均勻的位置,所測數(shù)據(jù)應(yīng)具有代表性,并保證監(jiān)測儀表正常穩(wěn)定工作,發(fā)現(xiàn)氨逃逸過高時(shí),立即對SCR系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)調(diào)整。

(2).增加自動(dòng)噴氨系統(tǒng),手動(dòng)調(diào)節(jié)噴氨存在滯后性和誤差,極易造成噴氨量過大,多余的氨得不到反應(yīng),造成氨逃逸,而生成硫酸氫銨;

(3)建議優(yōu)化煙氣流場,使煙氣達(dá)到催化劑技術(shù)協(xié)議上的要求:SCR頂層催化劑入口煙氣參數(shù)相對標(biāo)準(zhǔn)偏差為:速度偏差≤10%,NH3/NOx偏差≤5%,溫度偏差≤±10℃,入射角偏差≤10°;

(4).實(shí)時(shí)觀測脫硝運(yùn)行情況,在合適的范圍內(nèi)降低噴氨量,保持空預(yù)器吹灰器和催化劑吹灰器正常運(yùn)行,防止空預(yù)器堵塞嚴(yán)重,在270MW負(fù)荷下,A側(cè),煙氣流量為427Nm3/h,B側(cè),煙氣流量未619Nm3/h,煙氣不均勻,且有更加不均勻的趨勢,易造成催化劑磨損和積灰現(xiàn)象。A電廠經(jīng)過減少噴氨和噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),同時(shí)加強(qiáng)空預(yù)器在線吹灰后,空預(yù)器堵塞已經(jīng)得到緩解,計(jì)劃利用機(jī)組停運(yùn)機(jī)會(huì),用專用高壓水系統(tǒng)(沖洗壓力達(dá)20MPa),對空氣預(yù)熱器進(jìn)行徹底沖洗,清除積灰,疏通堵塞的空預(yù)器傳熱元件,確保開機(jī)后空氣預(yù)熱器后期運(yùn)行穩(wěn)定,保證脫硝裝置正常運(yùn)行,出口NOx濃度達(dá)到超低排放要求。

山東新澤儀器有限公司提供的CEMS-8000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)采用先進(jìn)的紫外差分吸收光譜技術(shù)+抽取冷凝法,抽取式熱濕法CEMS能夠測量SO2、NOx、O2、溫度、壓力、流速、粉塵、濕度等多項(xiàng)參數(shù),并將所有的監(jiān)測參數(shù)傳輸至用戶DCS系統(tǒng),通過數(shù)采儀與環(huán)保部門的數(shù)據(jù)系統(tǒng)通訊。系統(tǒng)設(shè)備放置在分析小屋內(nèi),操作和維護(hù)方便;整套系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,模塊化設(shè)計(jì),穩(wěn)定性強(qiáng),運(yùn)行成本低。

山東新澤儀器有限公司生產(chǎn)的氨逃逸分析儀采用當(dāng)前先進(jìn)的激*氣體分析(基于TDLAS技術(shù))分析微量NH3。系統(tǒng)(包括測量池)采用全程加熱,保證樣品氣體溫度,防止有水析出而對NH3的大量溶解影響分析結(jié)果。探頭采用電加熱過濾探頭,在取樣出來就完成樣品的凈化,減小了后級(jí)預(yù)處理的負(fù)荷,大大降低了器件的故障率。系統(tǒng)設(shè)計(jì)有探頭自動(dòng)反吹程序及儀表自動(dòng)標(biāo)零程序,正常運(yùn)行后僅需要正常的巡檢即可。傳輸管線采用定制230℃以上高溫復(fù)合電伴熱管纜,并控制在2m以內(nèi)(確保盡量少的NH3吸附),整個(gè)預(yù)處理全部集成在高溫加熱盒內(nèi),系統(tǒng)緊湊以避免長距離傳輸管路對NH3的吸附。

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